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一次鹽水 HVM 過濾器運行總結

作時間:2019-10-18 16:48:04   來源:  作者:

    摘 要: 針對一次鹽水精制有機膜過濾生產工藝中的 HVM 過濾器在運行過程中出現的各種異,F象進行總結,為一次鹽水精制生產中過濾器異,F象判斷及處理積累了經驗。

    陜西金泰氯堿化工有限公司(簡稱“金泰氯堿”),現有 2 套燒堿 裝置, 一線裝 置于 2005 年 10 月開 車;二線裝置于 2013 年 12 月開車,配套的一次 鹽水精制均采用有機膜過濾工藝,一、二線鹽水裝置分別按 15 萬t/a、10 萬t/a 燒堿進行設計, 因此一線鹽水裝置配套 ф2 100×6 000 mm HVM 過濾器 3 臺, 二線裝置配套 ф2 300×5 500 mm HVM 過濾器 2 臺, 在一次鹽水精制中 HVM 過濾器是否運行正常對一次鹽水質量起著至關重要的作用。

    1 工藝流程
    來自采鹵工序的鹵水, 經鹽水換熱器加熱后,按工藝要求分別加入 32%氫氧化鈉溶液、1%次氯酸鈉溶液和 12%碳酸鈉溶液后流入粗鹽水槽。 粗鹽水中的鎂離子與氫氧化鈉反應生成氫氧化鎂, 菌藻類、腐殖酸等有機物則被次氯酸鈉氧化分解成為小分子有機物, 部分鈣離子與碳酸鈉反應生 成碳酸鈣;然后用加壓泵將粗鹽水槽的鹽水送出,在氣水混合器中與空氣混合后進入加壓溶氣罐, 再進入文丘里混合器, 同時再加入絮凝劑 1%三氯化鐵溶液一同進入預處理器,經過預處理的鹽水進入反應槽,同時再加入部分 12%碳酸鈉溶液和 5%的亞硫酸鈉溶液, 鹽水中的剩余鈣離子與碳酸鈉反應 生成碳酸鈣,鹽水中的游離氯通過化學法被亞硫酸鈉還原除去,充分反應后的鹽水自流進入緩沖槽,緩沖槽中的鹽水自流進入 HVM 膜過濾器, 過濾后的精鹽水進入精制鹽水儲槽,通過精鹽水泵輸送至鹽水二次精制崗位,過濾器截留的濾渣排入渣漿池;過濾器反沖鹽水進入粗鹽水槽。
    HVM 過濾膜運行一段時間后,為了保持較高的過濾能力和較低的過濾壓力,需用 15%鹽酸進行化學再生,一次鹽水精制工藝流程示意圖見圖 1。

 

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    在一次鹽水精制工藝流程中,HVM 膜過濾器內安裝的過濾膜材質為膨體聚四氟乙烯薄膜,是整體成型的無縫管結構,不會產生剝離、開裂現象,耐酸堿腐蝕、抗氧化、耐≤250 ℃高溫、無老化現象,具有均勻致密的微孔,膜孔徑為 0.22~0.50 μm,具有高效的表面過濾能力,膜表面具有不粘接、易清洗、高效率、高強度、長壽命等特點,因此在鹽水中兩堿、溫度等指標滿足工藝要求時,正常情況下確保過濾出的精鹽水 SS 小于 1×10-6,是一次精制過程中確保鹽水質量的關鍵。

    2 膜過濾器過濾工藝流程
    當過濾液通過進液閥進入過濾器,并經過 HVM膜過濾袋進行過濾。 清液經過薄膜過濾袋進入清液上腔,并通過清液罐至精鹽水儲槽;過濾液中的固體物質濾渣被截流在薄膜過濾袋表面,當過濾一段時間后,薄膜過濾袋上的濾渣達到一定厚度,過濾器自動進入反沖清膜狀態,各撓性閥按各步驟功能閥門狀態表中的狀態自動切換,使濾渣脫離薄膜過濾袋表面并沉降到過濾器的錐形底部,過濾器自動進入下一個過濾、反沖、沉降周期;當過濾器錐形底部濾渣達到一定量時,過濾器自動打開排渣閥排出濾渣,然后重新進入下一運行循環周期,膜過濾器工藝流程框圖見圖 2。

    3 膜過濾器運行中的異常分析及處理
    膜過濾器運行是在 PLC 控制下自動進行的,巡檢過程中主要從 PLC 控制柜內控制面板顯示、電磁閥等是否正常運行,以及除 PLC 控制柜以外的過濾器內清液狀況、管道閥門是否正常兩大方面進行檢查。 控制柜內問題包括控制面板信息 Err1、Err2、反 沖時面板顯示無反沖 05 步驟, 控制柜內電磁閥或撓性閥上快速排氣閥未動作等問題;而過濾器內清液狀況及管道閥門問題包括撓性閥漏鹽水、閥體漏氣、過濾器清液腔內有大量氣泡、水質不清等問題。下面就金泰氯堿鹽水過濾器在運行 過程中遇到 的問題簡要說明。 各步驟功能閥門狀態見表 1。

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    3.1 運行過程中控制面板顯示 Err1
    過濾器運行過程中,PLC 控制面板顯示 Err1 的 較直接原因實際反沖時間超過設定時間,產生此現象的直接原因有以下 3 點。
    (1)設定反沖時間過短。 若時間過短修改至正常值。
    (2)反沖時過濾器內液位下降緩慢或不下降。 導致液位下降緩慢的原因:PLC 控制柜內 5# 電磁閥未打開、5# 撓性閥快速排氣閥未打開排氣、5# 撓性閥變形嚴重不能全部打開、撓性閥前手動閥未正確打開、1# 進液撓性閥未關閉或因變形嚴重不能完全關閉等。
    (3)過濾器內浮球液位開關不能正確斷開。此現象就是過濾器內液位下降正常,但仍出現Err1,此時應檢查液位開關及控制柜內儀表接線是否正常。

 

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    控制面板出現 Err1, 此現象出現次數較多,排查第一步就是手動反沖后觀察液位下降是否正常, 聽 4# 反沖閥的排氣閥排氣聲音是否正常, 根據液位情況更換 4# 反沖閥內膽或根據排氣閥聲音判斷后更換排氣閥。

    3.2 過濾器運行過程中控制面板顯示 Err2
    過濾器運行過程中 PLC 控制面板顯示 Err2 的 較直接原因為過濾壓力超高,PLC 控制自動停機,直接原因有以下幾方面。
    (1)壓力表設定值有誤。 此壓力表為電接點壓力表, 壓力表信號傳至控制柜后由 PLC 進行控制,若壓力設定異常,在運行過程中壓力迅速超過設定值后自動停機,重新進行正確的設定。
    (2)壓力表故障。 壓力表不歸零,零點位過高,重新校驗壓力表,更換安裝合格的壓力表。
    (3)過濾器進液量過大。 超過過濾器內膜過濾能力,根據實際情況調整進液量使過濾器在正常壓力下運行。
    (4)預處理器反渾嚴重或預處理器出口鎂含量過高導致過濾膜被污染。 從而使膜過濾能力下降,壓力升高,調整預處理器運行情況,同時采取酸洗方式恢復膜過濾能力。
    (5)膜使用末期,過濾能力大大降低。 加大酸洗頻次、采用專用清洗劑清洗再生或重新采購更換新膜?刂泼姘宄霈F Err2 現象,金泰氯堿一般很少出現,個別出現的現象是預處理器反混嚴重,導致過濾器過濾能力下降, 此種情況下應盡快降低流量,調整預處理器出水正常后,酸洗過濾器。

    3.3 過濾器運行達到反沖時無步驟 05, 直接進入下一步
    過濾器正常運行時按 PLC 設定程序按01進液、02過濾、03 排氣、04 泄壓、05 反沖、06 沉降、07 排渣自動進行,當手動按下反沖按扭時,程序按03排氣、04 泄壓、05反沖的順序依次進行,若反沖時控制面板顯示無步驟 05 直接進入下一步,同時觀 察到過濾器內液位也無下降,說明實際上反沖步驟未進行。因為反沖結束的依據就是過濾器內液位開關斷開,故產生此現象的原因就與過濾 器內浮球液位開關有關,排查時通過控制面板上的 FUNC2鍵,檢查在過濾狀態下F1 液位開關信號 I00 LED燈狀態是否正常,當液位低于F1時,球在 下 面 開關接通,指示燈亮;反之則相反,檢查處理液位計接線及液位計。金泰氯堿在 過濾器手動 反沖時有時會出現此現象,此種情況下按控制面板上的 FUNC2 鍵,檢查在過濾狀態下 F1 液位開關信號I00 LED 燈狀態是否正常,檢查處理液位計接線及液位計,有時會出現液位計處卡東西,導致液位計無法閉合。

    3.4 控制器內電磁閥或撓性閥上快速排氣閥不動作
    當過濾器正常運行或手動進行反沖、排渣、酸洗等任何操作時不能正常進行, 按下電磁閥打開按鈕,聽不到排氣聲或排氣速度極慢,檢查電磁閥、快速排氣閥是否正常,兩者正常檢查氣源管是否暢通。

    3.5 過濾器內清液狀況異常
    清液腔內有少量渾濁物、花板上有白色沉淀物、有大量氣泡等問題。清液腔內清液即為一次精制鹽水工序生產的合格產品, 必須達到清徹透明,SS 懸浮物小于 1×10-6 的指標要求,當清液腔內水質出現以上渾濁物、有白色沉淀物、有大量氣泡等現象時立即排查有無膜破損、花板螺絲松動、橡膠墊老化、花板螺絲孔處開裂、內膽破損等現象,根據實際情況進行相應處理。
    有該現象發生時,一般通過緊固過濾膜的松動螺絲,或檢查密封墊片及密封面后重新上緊即可。

    3.6 過濾器撓性閥漏鹽水、漏空氣
    撓性閥是夾管閥的一種,也稱氣囊閥、 擠壓閥,其結構簡單、耐顆粒腐蝕,輸送含有 纖維的液體時也不會堵塞,在打開狀態下,內膽和閥體之間的空隙與大氣連通,流通阻力小。 當閥需要 關閉時,內膽受空氣的擠壓而變形截流。根據過濾器過濾要求,膜需要每天頻繁反沖,至少每 2 小時開關1 次,撓性閥為橡膠制品,通過空氣來開關擠壓,疲勞受損。因此一旦有破損,在閥關閉狀態下空氣進入鹽水內產量大量氣泡,在打開狀態 下鹽水通過破損處漏出。
    出現此種情況的原因是撓性閥破損造成,因過濾器各個撓性閥在自動過濾過程中充當的作用 不同,因而開關次數不同,同時 2 條線過濾器均不 是單一一臺,為了降低維修成本,一般對撓性內膽的維修采取破損時更換的方式進行。

    5 結語
    加強一次鹽水精制管理,尤其是加強有機膜過濾器的運行管理,確保一次精制鹽水合格,是確保鹽水二次精制的較基本要求, 除了管理好 HVM 膜 過濾器的日常操作運行外,根據相關備件的使用壽命及實際使用情況積累經驗, 做好計劃性更換,確保一次鹽水質量穩定。

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